福州電廠二期工程施工時,基礎(chǔ)建設(shè)時排出的渣土用清水混合成泥漿,需要利用現(xiàn)有內(nèi)徑300mm的不銹鋼管道排到4.5公里遠(yuǎn)的水庫中,兩地高差約46米。 僅僅憑這么少的參數(shù)進行設(shè)計,誤差會很大。但用戶也無法給出更多的數(shù)據(jù),包括渣土數(shù)量都無法確認(rèn),只是希望泵越小越好、濃度越大越好、費用越低越好。這個工況設(shè)計的最大難點就是管路損耗的確認(rèn)和沙泵揚程的選擇,施工時最重要的就是防止堵管、堵泵。
按照正常設(shè)計:
1、確定流量:在盡可能降低流量的情況下,考慮到泥沙沉降速度,推薦流量400 m3/h。
2、確認(rèn)排土量:按照渣土比重2.6,泥漿濃度30%(重度比)來考慮,漿體密度1226kg/m3,每小時可排渣土147噸。
3、排水高度:46米。
4、管路損耗:內(nèi)徑300mm的直鋼管,流量400 m3/h時管道內(nèi)流速是1.57m/s,排清水時100米長的管路損耗是0.77米,4500米長時管路損失約35米,按照泥漿濃度30%(重度比)來考慮,管路損耗加倍后應(yīng)該是70米。
5、揚程備量:20米
計算后,需要的揚程為136米,推薦2臺 KL200-70×2 200kW礦用立泵并聯(lián)。
需要說明的是,這個方案揚程備量很大,主要是考慮當(dāng)出現(xiàn)堵管的現(xiàn)象時,沙泵必須有足夠的揚程備量將管道通開,否則一旦堵實了,4.5公里的排水管半年都清理不通,會影響工程進度。此方案中,流量是按照額定揚程選取的,實際工作揚程會小很多,所以流量會更大,考慮到大流量、高流速排沙效果好,所以這樣選擇。
設(shè)計結(jié)果發(fā)給用戶,用戶嫌功率太大, 200kW的電泵對配套電器要求較高,整個方案的費用太高,僅僅是工程短期使用,希望能用小功率沙泵,可以降低漿體濃度、延長作業(yè)時間。
應(yīng)用戶要求,進行二次優(yōu)化設(shè)計。上一方案中,管路損耗是按照上偏差估算的,應(yīng)該留有余量,同時還有足夠的揚程備量,因此可以適當(dāng)減小揚程。考慮到固體成分為泥土,含沙石較少,攪拌成漿體后有一定粘度,濃度降低后泥漿沉降問題應(yīng)該有改善,可適當(dāng)降低流速,降低流量。
二次優(yōu)化設(shè)計:
1、確定流量:將流量先降低到300 m3/h。
2、確認(rèn)排土量:按照渣土比重2.6,泥漿濃度20%(重度比)來考慮,漿體密度1140kg/m3,每小時可排渣土68噸。
3、排水高度:46米。
4、管路損耗:內(nèi)徑300mm的直鋼管,流量300 m3/h時管道內(nèi)流速是1.18m/s,排清水時100米長的管路損耗是0.43米,4500米長時管路損失約19米,按照泥漿濃度20%(重度比)來考慮,管路損耗加倍后應(yīng)該是38米。
5、揚程備量:20米
計算后,需要的揚程為104米。考慮到泥漿的管路損耗沒法確認(rèn),揚程不能降太多。考慮到流量減少、流速下降太多時,容易堵管堵泵。因此推薦3臺 KL100-63×2 90kW礦用立泵并聯(lián)。
該方案的特點如下:
1、采用單機功率為90kW的礦用立泵,可以大幅降低供電系統(tǒng)的費用;
2、該規(guī)格產(chǎn)品額定揚程125米,最高揚程(關(guān)死點揚程)150米,可在管道有堵管現(xiàn)象發(fā)生時,有足夠的壓力通開管道;
3、該規(guī)格產(chǎn)品在100米時流量的可達(dá)到120m3/h,在100米揚程工作時3臺泵并聯(lián)后流量應(yīng)該在350~400 m3/h之間,流速會提高些。
4、假如實際排水時堵管現(xiàn)象較嚴(yán)重,該方案可隨時再增加1臺泵,變成4臺泵并聯(lián)提高流量,增大流速,恢復(fù)到初始設(shè)計方案,改善堵管現(xiàn)象。此外,由于有足夠的揚程備量,因此不用擔(dān)心改成4臺并聯(lián)后揚程不夠。
提供方案的同時,給用戶重點說明了防止堵泵、堵管的相關(guān)措施:
1、要求嚴(yán)格按照礦用立泵的典型安裝方法安裝;
2、要求加大吸水濾網(wǎng)管,改善吸水狀況;
3、要求設(shè)專人監(jiān)控出水管的壓力表值和監(jiān)控水泵出水狀況;
4、安裝沖水閘閥和沖水膠管,需要時可打開閥門檢查水泵是否正常出水,判斷是否堵泵。
5、4.5公里管徑300mm的管路容量是320立方米,3臺泵同時開也要1個小時才能灌滿管道。所以,首次開泵時應(yīng)先抽清水在1小時以上,等壓力表穩(wěn)定后測量清水狀態(tài)下的工作壓力值。然后再逐步往水池中加渣土,用高壓水?dāng)嚢瑁纬赡酀{后用泵排出,重點檢查記錄排泥漿時的工作壓力。工作壓力會隨著漿體濃度增大而上升,要求該壓力值不超過1.1MPa,超過時,暫停倒渣土,加大清水洗管洗泵。確認(rèn)最佳工作方案,形成記錄照此執(zhí)行。停泵前,同樣需要抽清水沖洗管路,洗一遍也要1個多小時以上,等工作壓力下降到清水狀態(tài)的壓力值時再停泵。
6、每次開泵時均需關(guān)閉出水閘閥啟動,先抽清水,此時壓力表顯示的就是水泵的最大揚程,也叫關(guān)死點揚程。該泵抽清水時的關(guān)死點揚程為1.5MPa,該壓力值會因為長期使用,隨著葉輪磨損而下降,當(dāng)該壓力值降為1.25MPa時,建議更換易損件葉輪。
用戶最終接受了這個方案,實際使用的情況如下:
1、現(xiàn)場只用了2臺泵工作,留1臺備用;
2、初始抽清水時壓力表值為0.7MPa,也就是清水狀態(tài)下的工作揚程為70米,
該規(guī)格產(chǎn)品在70米揚程時流量是160 m3/h,2臺320 m3/ h流量的管路損耗24米,與設(shè)計值20米差不太多;
3、實際抽泥漿時壓力表值為0.8~0.9MPa,也就是正常工作時揚程為80~90米,
該規(guī)格產(chǎn)品在此揚程時流量是150 m3/h,2臺300m3/h流量的管路損耗34~44米之間,與設(shè)計值38米也基本相當(dāng);
4、工作期間也確實發(fā)生過壓力表值超過1MPa的情況,按照事先安排,停止傾倒渣土,加大清水沖洗,等壓力值恢復(fù)到0.7MPa時繼續(xù)排沙工作;
5、現(xiàn)場每天排土量達(dá)到30車(大型工程車),渣土總量大約600~1000噸,平均漿體濃度在20%以上,短期最高濃度可達(dá)40%;
6、對于礦用立泵而言,高揚程的葉輪在低揚程使用時不如低揚程的葉輪效率高,而且揚程越高壽命越短。考慮到實際揚程備量很多,經(jīng)過核算,在其使用一個月以后更換配件時,更換為KL120-55×2 的加厚葉輪,使得工作揚程時的流量由現(xiàn)有的150 m3/h增加到170 m3/h,關(guān)死點揚程由1.5MPa降為1.3MPa,在不影響使用的情況下,工作效率提高了13%,葉輪壽命增加了一倍。
最終,該工程圓滿結(jié)束。
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